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隨著我國機械化技術(shù)水平的不斷提高,球磨機也向大型化的趨勢發(fā)展,但球磨機大型化后,再加上球磨機設(shè)備結(jié)構(gòu)及工藝配置等因素的影響,導(dǎo)致選礦廠的生產(chǎn)成本提高,磨礦效率下降,下面紅星機器分析球磨機磨礦效率降低的原因,并提出了一些解決措施。
(1)中心給礦器缺陷的影響
球磨機設(shè)計的給礦方式是中心給礦,球磨機中心給礦意味著給礦器固定不動,而球磨機給礦端是旋轉(zhuǎn)的,二者是通過密封膠墊相接觸,密封膠墊起到防止球磨機內(nèi)礦漿倒流的作用。球磨機腔體內(nèi)礦漿多時,礦漿必然會對球磨機給礦端下部的密封膠墊進行沖刷,加劇密封膠墊的磨損,密封性降低,礦漿就會從磨損的縫隙間倒流出球磨機給礦端。生產(chǎn)當中,為避免礦漿倒流,不得不降低球磨機處理量,從而降低球磨機內(nèi)部礦漿液面,減輕礦漿倒流現(xiàn)象。另外,球磨機充填率難以提高,意味著參與磨礦的磨礦介質(zhì)數(shù)量的不足,進入球磨機內(nèi)的礦石得不到充分磨礦,返砂量增多,限制了球磨機利用系數(shù)的提高,噸電耗和球耗必然相應(yīng)升高。
(2)球磨機排礦缺陷的影響
球磨機排礦中心孔有效直徑是1180mm,與有效直徑比為1:3.18。相對尺寸不足,影響球磨機內(nèi)礦漿快速排出,當球磨機長度與直徑比從1.2:1增加到1.37:1時,作業(yè)效率會降低,磨機內(nèi)儲存礦漿量大,影響利用系數(shù)的提高,為加快排出必然降低磨礦濃度,改善礦漿的流動性,礦漿流速太快也將干擾鋼球的磨礦作用,影響礦漿與磨礦介質(zhì)的接觸時間,同時增大了磨礦介質(zhì)捕捉礦石顆粒的難度,增大了“球磨球、球碰球”的幾率,不利于磨礦效率,增大了球耗。
球磨機作一段磨礦使用,多與分級設(shè)備構(gòu)成閉路流程,所配置的分級設(shè)備常以螺旋分級機和旋流器為主。配置旋流器,在無自然高差的情況下,都需要渣漿泵將球磨機的排礦揚送給旋流器,特別是旋流器與一段磨機形成閉路磨礦流程,旋流器沉砂需要返回一段磨機,更需要配置渣漿泵,渣漿泵的電機功率是螺旋分級機電機功率的好幾倍。球磨機直徑、長度尺寸大,目前無與它相配的大型螺旋分級機,基本都與旋流器配置構(gòu)成磨礦分級工序。球磨機排礦采用旋流器分級,渣漿泵的電機功率就高達400kwh,噸原礦處理量功率比大于1.21kwh,這是球磨機分級電耗高的原因之一。
針對球磨機投入生產(chǎn)運行初期,其小時處理原礦量只有270t,利用系數(shù)較低的狀況,采取了一系列提高處理量的措施:
1、改進了中心給礦器的密封裝置,延長了密封膠墊的磨損周期和更換周期,避免了礦漿容易倒流出給礦端的現(xiàn)象。實現(xiàn)了可適當增加給礦量,增大磨礦濃度的目的。
2、提高了排礦端空心襯套反螺旋高度,同時加裝了擋球篦。將球磨機充填率提高到接近42%,彌補球量不足,礦石難碎的問題。
3、對球磨機排礦端絞籠參數(shù)做了修改,解決了礦漿外溢的問題,并通過實驗完善了旋流器的參數(shù),提高了分級效率,降低進入球磨機內(nèi)的返砂量。
4、采用規(guī)格較小的球磨機。由于球磨機大型化后,轉(zhuǎn)速低,不能實現(xiàn)快速碎礦,影響了磨礦效率,加大了驅(qū)動功率,導(dǎo)致機械耗能比例的加大,因此考慮到成本因素,選礦廠在選取球磨機時要選取規(guī)格較小,耗電較低的設(shè)備。
球磨機作為選礦廠中不可缺少的磨礦設(shè)備,其磨礦效率對選礦廠的生產(chǎn)成本的降低及生產(chǎn)效率的提高具有重要的影響,因此,選礦廠要采取合理的措施提高球磨機的磨礦效率,同時選礦廠在選購球磨機時,不僅要考慮價格的因素,同時也要考慮球磨機的結(jié)構(gòu)、性能等多種因素。
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